13.1 項目概況
甘肅劉化(集團)有限責(zé)任公司年產(chǎn)25萬噸硝基復(fù)合肥項目建設(shè)內(nèi)容主要包括一期建設(shè)25萬噸/年硝基復(fù)合肥生產(chǎn)裝置和二期建設(shè)15萬噸/年濃硝酸生產(chǎn)裝置。劉化(集團)公司于2010年6月委托甘肅省環(huán)境科學(xué)設(shè)計研究院進行“甘肅劉化(集團)有限責(zé)任公司年產(chǎn)25萬噸硝基復(fù)合肥項目”的環(huán)境影響評價工作,2010年12月14日甘肅省環(huán)保廳以甘環(huán)評發(fā)[2010]180號文“關(guān)于甘肅劉化(集團)有限責(zé)任公司年產(chǎn)25萬噸硝基復(fù)合肥項目環(huán)境影響報告書的批復(fù)”中同意實施年產(chǎn)25萬噸硝基復(fù)合肥項目。
項目在實際建設(shè)時,硝基復(fù)合肥銷售市場環(huán)境發(fā)生了較大變化,考慮經(jīng)濟效益,甘肅劉化(集團)有限責(zé)任公司決定項目中的二期工程先于一期工程建設(shè),公用工程按照一期、二期整體建設(shè)。該項目自2011年7月28日奠基開工建設(shè)以來,原二期工程經(jīng)過將近2年的建設(shè),目前生產(chǎn)裝置已建成。原一期工程目前生產(chǎn)裝置也已建成。在實際建設(shè)過程中,由于稀硝酸生產(chǎn)工藝及一、二期實施順序發(fā)生變化,項目實際建設(shè)過程基本情況也發(fā)生了變化。項目變更后的總投資87000萬元。
本項目變更后,生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)工藝沒有發(fā)生變化,主要變更為二期工程年產(chǎn)15萬噸濃硝酸先于一期工程年產(chǎn)25萬噸硝基復(fù)合肥建設(shè);化學(xué)水處理系統(tǒng)由反滲透變更為離子交換;原一臺35t/h循環(huán)流化床鍋爐和一臺75t/h循環(huán)流化床鍋爐變更為2臺50t鍋爐循環(huán)流化床鍋爐,煙囪由原來75米變更為80米;煤倉頂部布袋除塵器變更為灑水降塵;
在建設(shè)過程中將2個2000m3液氨球罐改為2個1000m3球罐。對應(yīng)配套建設(shè)的液氨球罐區(qū)圍堰更改為1200m3;稀硝酸儲罐由1個1600m3改為2個1000m3儲罐(立式),對應(yīng)配套建設(shè)的儲罐圍堰更改為1800m3。
生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的所有污水經(jīng)收集和預(yù)處理后送銀光公司污水處理廠進一步處理,處理后達到《污水綜合排放標(biāo)準》(GB8978-1996)一級標(biāo)準后回用于廠區(qū)綠化用水,多余部分外排銀光公司總下水。
實際建設(shè)情況為:原計劃的中水回用單元實際并沒有建設(shè),自建綜合污水處理站,處理后達標(biāo)中水送至靖煤集團白銀熱電有限公司熱電聯(lián)產(chǎn)項目作為生產(chǎn)用水。在熱電聯(lián)產(chǎn)停車時,達標(biāo)中水送銀光公司中水庫。
13.2 環(huán)境影響
變更后煤倉內(nèi)布袋除塵器改為噴淋裝置,本項目煤倉為全封閉,經(jīng)灑水后無組織逸散煤塵為1.3t/a。
變更后硝酸工藝廢氣排放標(biāo)準由《大氣污染物綜合排放標(biāo)準》(GB16297-1996)變更為《硝酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準》(GB26131-2010)。由于原環(huán)評報告編制時,硝酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準已出臺但尚未發(fā)布實施,企業(yè)為長遠發(fā)展考慮,硝酸尾氣的排放考慮了對新標(biāo)準的適應(yīng)性,配套的治理措施也能夠滿足新標(biāo)準要求,因此原環(huán)評設(shè)計排放指標(biāo)和治理措施不變化。
本項目硝酸尾氣廢氣量為126660萬m3/a,單位產(chǎn)品排氣量為3377m3/t,氮氧化物排放濃度為200mg/m3,符合《硝酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準》(GB26131-2010)中氮氧化物排放限值300mg/m3,單位產(chǎn)品基準排氣量3400m3/t要求。
燃煤煙氣經(jīng)靜電除塵+布袋除塵器處理后,煙(粉)塵、SO2、NOx 和汞及其化合物的排放濃度分別15 mg/m3、300mg/m3、300 mg/m3和0.0006mg/m3。符合《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準》(GB13271-2014)排放限值。
固體混料廢氣、1#混合槽廢氣、2#混合槽廢氣經(jīng)旋風(fēng)除塵器處理后,排放濃度為120mg/m3,排放速率為0.768kg/h。符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準》(GB16297-1996)新污染源二級標(biāo)準。
造粒冷卻廢氣和成品篩分廢氣經(jīng)旋風(fēng)除塵器+布袋除塵器處理后,排放濃度為120mg/m3,排放速率為6.0kg/h。符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準》(GB16297-1996)新污染源二級標(biāo)準。
石灰石倉和粉煤灰倉廢氣除塵灰倉廢氣布袋除塵器處理后,排放濃度為120mg/m3,排放速率為0.17kg/h。符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準》(GB16297-1996)新污染源二級標(biāo)準。
全廠酸性工藝冷凝液部分送稀硝酸裝置做吸收用水,大部分經(jīng)收集處理后達到循環(huán)水補充水標(biāo)準送循環(huán)水裝置做循環(huán)補充水,過程無污水排放。
化學(xué)水處理排水、循環(huán)水排污水、生活、化驗、地坪沖洗等排水及無壓生產(chǎn)污水,生活及化驗污水集中收集送入公司污水處理廠進一步處理,廢水處理后達到《硝酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準》(GB26131-2010)表2標(biāo)準,并滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準》(GB18918-2002)中一級A標(biāo)準,處理后達標(biāo)中水60.69m3/h,送至靖煤集團白銀熱電有限公司熱電聯(lián)產(chǎn)項目作為生產(chǎn)用水,熱電聯(lián)產(chǎn)停車時外送銀光公司中水庫。
本項目變更后主要固廢為鍋爐爐渣和鍋爐除塵過程中產(chǎn)生灰渣,年產(chǎn)生量18805t,灑落化肥83t/a,污泥增加了148.05噸/年,根據(jù)環(huán)境保護部環(huán)函[2010]129號《關(guān)于污(廢)水處理設(shè)施產(chǎn)生污泥危險特性鑒別有關(guān)意見的函》第二條意見:‘專門處理工業(yè)廢水(或同時處理少量生活污水)的處理設(shè)施產(chǎn)生的污泥,可能具有危險特性,應(yīng)按《國家危險廢物名錄》、國家環(huán)境保護標(biāo)準《危險廢物鑒別技術(shù)規(guī)范》(HJ/T298-2007)和危險廢物鑒別標(biāo)準的規(guī)定,對污泥進行危險特性鑒別’。鑒于此,本工程污泥最終處置應(yīng)待實際出污泥進行危險廢物鑒別后,再選擇合適的處置方式。項目產(chǎn)生的固廢可得到安全處置,對環(huán)境影響都很小。
項目變更前后,項目高噪聲設(shè)備主要有攪拌機、泵類等噪聲,變更前后聲源變化不大。采取治理措施后廠界處可達到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準》(GB12348-2008)中的3類標(biāo)準要求。對廠界將不會產(chǎn)生明顯噪聲影響,對周圍聲環(huán)境影響均較小。
13.3環(huán)保投資
項目環(huán)保投資包括廢氣治理、廢水治理、噪聲防治、固廢治理及綠化,估算環(huán)保投資3227萬元,占工程投資的3.7%。
13.4清潔生產(chǎn)