4月10日23時,甲醇裝置一次開車成功。但是,在此后的36個小時里,常壓塔成品甲醇水分含量居高不下,粗甲醇庫存越來越多,與此同時客戶對成品甲醇需求卻漸趨旺盛。面對這種被動局面,總經(jīng)理助理兼合成氨車間主任張喜俊,責成甲醇裝置一班人,立即著手分析造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格的主要原因,高級主管王君旭和技術員孔永利、袁世剛在第一時間針對性的展開排查,就可能造成甲醇質(zhì)量不合格的因素,按照排除法進行分析,同時將相關情況向生產(chǎn)領導小組進行了緊急匯報??偨?jīng)理郭文斌、副總經(jīng)理周程非常重視,要求生產(chǎn)部主持召開情況分析會,質(zhì)檢中心、合成氨車間相關人員與會。會上合成氨車間、質(zhì)檢中心就各自專業(yè)角度對常壓塔產(chǎn)品質(zhì)量問題,提出了各自看法,一致認為常壓塔水冷器內(nèi)漏是造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格的主要原因,同時,就后續(xù)處置辦法也達成了共識??偨?jīng)理郭文斌對于這個問題的解決也作出了非常具體的指示,要求合成氨車間各裝置科學聯(lián)動、加強協(xié)作,在檢修展開前后必須分階段確定各裝置生產(chǎn)負荷,計劃要銜接緊密、動作要準確到位,節(jié)約當先。副總經(jīng)理周程為確保檢修順利進行,要求車間制定預備方案,并就相關情況提出了非常具體的要求,要求車間、生產(chǎn)部領導靠前指揮,全程跟蹤,務必在10小時內(nèi)完成檢修??偨?jīng)理助理張喜俊、生產(chǎn)部長徐文斌親自督戰(zhàn),確定精醇A罐改裝粗醇,甲醇合成減量至最低限度,盡力減少粗醇庫存;按照副總經(jīng)理周程的要求,為檢修贏得寶貴時間、為確保綜合產(chǎn)量不受影響,同步做好2#5000m3儲罐隨時接受粗醇的準備工作。
2015年4月13日10時30分,甲醇合成按照預定方案切氣,壓縮機、合成塔聯(lián)動保溫,甲醇精餾隨即進入緊張的工藝處理,11時常壓塔在經(jīng)過嚴格試漏,確定泄漏部位后交付檢修,17時50分精餾投料,20時35分產(chǎn)出合格甲醇,隨即合成也完成復工。尤其值得一提的是,生產(chǎn)、設備通力合作,各級各類人員忘我工作,檢修前后精益求精、一絲不茍,確保了檢修質(zhì)量。
由于論證充分全面,決策科學果斷,在檢修復工過程中,甲醇、造氣、氨合成裝置負荷分配科學合理,各傳動設備開停時間拿捏準確,雖然,進行了一系列生產(chǎn)模式的調(diào)整,但銜接緊密,各裝置運行平穩(wěn),沒有對綜合產(chǎn)量造成明顯影響。
謝黎明