8月14日上午8時許,動力廠工藝巡檢發(fā)現(xiàn)2#鍋爐爐頂減溫器進水管三通焊縫處大量刺水,近250℃的汽水混合物噴出的高度達到鍋爐廠房的頂部,已經(jīng)嚴(yán)重威脅鍋爐安全運行。
(圖為泄漏管線)
面對突發(fā)情況,動力廠積極應(yīng)對,及時調(diào)整鍋爐運行負荷,并拆除保溫檢查,發(fā)現(xiàn)泄漏點為進水管焊縫上一條環(huán)向長25mm、寬2mm的縫隙。在全面掌握泄漏情況后,動力廠及時將鍋爐泄漏情況匯報至公司生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。公司生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長楊治國第一時間趕到現(xiàn)場,對2#鍋爐頂部的泄漏點查看詳情,并在現(xiàn)場研究制定堵漏方案。
(圖為成功堵漏)
動力廠組織檢修人員,在不停爐狀態(tài)下,采用先鉚后焊的方式,經(jīng)過近2小時的緊張有序工作,將減溫器進水三通焊縫上的泄漏點成功堵漏。此次設(shè)備故障缺陷的成功消除不僅避免了一次無計劃停爐事故,而且節(jié)約了停爐開爐產(chǎn)生的費用,對公司加負荷生產(chǎn)提供了可靠的蒸汽保障。
(動力廠 張順偉)